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離子交換樹脂提取糖蜜酒精廢液中K+分離工藝的優化

        通過單因素試驗選擇影響ZGC108樹脂穿透交換容量的因素,由L9(34)安排試驗得最到佳工藝條件為:流速1.2ml/min、K+濃度9.45g/L、溫度298K、樹脂高度14cm,此條件下穿透交換容量為52.98mg/mL,方差分析可知,各因素影響穿透交換容量的順序為流速>溫度>K+濃度>樹脂高度,其中流速和溫度的影響達極顯著水平。在洗脫劑的體積為樹脂床6BV(1BV=75ml)和流速3BV/h的條件下:溫度為298K的0.2、0.4、0.6、mol/LH2SO4分別洗脫樹脂上的K+,K+洗脫率分別為53.4%、78.6%和98.6%;溫度分別為298、308、318K的0.6mol/LH2SO4洗脫樹脂上的K+,K+洗脫率分別為98.6%、99.7%、99.8%;溫度為308K的0.6mol/LH2SO4洗脫樹脂上的K+時從后段低濃度的洗脫液回收30%配成混合洗脫劑回洗在工藝上是可行的。此工藝為工業利用糖蜜酒精廢液中K+生產硫酸鉀降低成本和提高廢液綜合利用率提供了基礎。

         關鍵詞:糖蜜酒精廢液, 離子交換, K+ , 優化

   糖蜜酒精廢液是甘蔗或甜菜糖廠生產過程中, 所得的副產物糖蜜經過發酵及蒸餾后所剩的廢醪液, 是食品與發酵工業最嚴重的污染源之一 。目前國內外對糖蜜酒精廢液資源的綜合利用有: 生化處理及生產沼氣, 回收抗氧化劑及色素, 用于回收錳礦的還原劑, 農田灌溉 , 但這些方法不能徹底解決污染問題。近年的研究表明, 糖蜜酒精廢液濃縮后可作為飼料添加劑。但糖蜜酒精廢液中含有過高的鉀而損害動物的消化系統 , 嚴重阻礙了濃縮的糖蜜酒精廢液用于飼料添加劑, 所以必須先將廢液進行脫鉀處理; 這樣可以得到安全的飼料添加劑, 還可以得到另外一種我國嚴重短缺的化工原料—鉀鹽, 廢液資源化利用明顯提高。在國內, 平均每年糖廠所排出的糖蜜酒精廢液達840萬t, 按鉀含量5 - 8 g /L 及有機物含量10%計, 根據現在的市場價, 鉀的分離提取可產經濟效益5- 6億元人民幣。
    目前從糖蜜酒精廢液中提取鉀的方法有: 化學沉淀法、電滲析法、溶劑萃取法、濃縮燃燒法及離子交換法, 從糖蜜酒精廢液的綜合利用率的角度考慮, 離子交換是較為理想的方法。鄧光輝等人在交換柱中用NH4HCO3洗脫K+ , 然后在洗脫液中加酸生產K2 CO3, NH4HCO3熱穩定性差,極易分解, 并且加酸的同時產生氨氣。本文研究用交換樹脂提取糖蜜酒精廢液中的K+ , 然后用稀H2SO4洗脫K+ 工藝的優化。這為綜合利用糖蜜酒精廢液生產K2SO4和動物飼料添加劑提供了基礎。
  實驗材料與設備
  1.1:材料與儀器

  糖蜜酒精廢液: 湛江中能酒精廠, pH 值3.98, K+,含量1819 g /L, 固形物含量120 g /L, 黏度4.74 mPa·s, 灰分3.84% ; ZGC108 樹脂: 杭州爭光樹脂有限公司; 分析試劑: 國產分析純; FP640型火焰光度計:上海精密儀器儀表有限公司
  1.2:實驗裝置
  實驗裝置如圖1所示, 交換柱內徑216 cm, 柱高20 cm。

  2.實驗方法
  2.1樹脂的預處理

    將ZGC108樹脂置于質量分數7%NaC1液中浸泡24h, 然后用蒸餾水沖洗樹脂柱至出水不帶顏色; 用體積分數4% HC1溶液浸泡5h, 然后用蒸餾水洗至中性; 用質量分數4% NaOH 溶液浸泡5h, 然后用蒸餾水洗至中性; 最后用體積分數4% HC1溶液浸泡5 h, 用蒸餾水洗至中性備用。
  2.2糖蜜酒精廢液的預處理
    廢液中添加90mg/m3的H3PO4, 用石灰乳調節pH, 沸水浴加熱5min, 然后廢液冷卻至70e 時添加8mg/m3 的聚丙烯酰胺, 靜止12 h倒出上清液備用,其黏度為4.52mPa·s, 灰分為3.79%。
  2.3糖蜜酒精廢液中K+ 的測定
    分別配制K+ 含量為20 Lg /mL 和80 Lg /mL的KC l標準溶液作為低高標樣, 待測定的糖蜜酒精廢液中的K+ 濃度需稀釋至20-80。
  2.4實驗設計
  1)單因素實驗

  
糖蜜酒精廢液的pH、流速、溫度、K+ 濃度、樹脂填充高度等單因素對流出曲線及穿透交換容量的影響。工程上規定, 經過樹脂柱吸附液中交換離子濃度達到進樣濃度的3% - 5% 時, 便認為交換柱被穿透, 本實驗取5% 。
  2)正交實驗
  
通過正交實驗得最佳交換工藝條件, 通過方差分析得各因素對穿透交換容量影響的主次順序。
  2.5 洗脫交換樹脂上的K+
  
最佳條件交換平衡的樹脂用10BV 的蒸餾水以4BV /h的流速反洗好備用, 洗脫劑為稀硫酸。
  3. 結果與討論
  3.1廢液pH對流出曲線的影響
    糖蜜酒精廢液K+ 濃度為18.9 g /L, 溫度為298K, 樹脂填充高度為14cm, 流速為2。3mL /min, 廢液不同pH 時的流出曲線, 如圖2所示。其中c表示廢液經過樹脂柱后K+ 濃度, g/L; c0 表示廢液未經過樹脂柱前K+ 濃度,g/L; c /c0 表示廢液經過樹脂柱后前之比。由圖2可知, 廢液的pH 值分別為……4.0、7.0、10.0時樹脂的穿透交換容量為46.44、40.50、37.80 mg /mL。隨著廢液pH 值的升高, 穿透時間提前, 這種現象的原因是:調節pH 時, 加入了金屬離子, 金屬離子與K+ 競爭交換樹脂上的H+ , 顯然降低pH 對提高樹脂穿透交換容量是有利的。

 

  3.2柱子的填充高度對流出曲線的影響
  廢液的pH 為3.98, K+ 濃度為18.9 g /L, 溫度為298 K, 流速為2.3mL /m in時樹脂不同填充高度的流出曲線, 如圖3所示。交換柱的填充高度分別為10、12、14 cm 時, 其穿透容量為43.47l、45.68 和46.44mg /mL。隨著交換柱樹脂填充高度的增加, 樹脂穿透容量增加。適當增加交換柱填充高度, 因延長兩相接觸時間, 有利于交換。
  3.3流速對流出曲線的影響
  廢液的pH 值為3.98, K+ 濃度為18.9 g /L, 溫度為298 K, 樹脂填充高度為14 cm時廢液不同流速的流出曲線, 如圖4所示。

  由圖4可知, 流速為2.3和3.5mL /min時, 流出曲線較平坦; 流速為112 mL /m in時, 流出曲線較陡;流速分別為1.2、2.3、3.5 mL/min時, 其樹脂的穿透交換容量為48.6、46.44和41.85 mg /mL, 隨著廢液流速的增加, 樹脂穿透容量減少, 從樹脂利用率及防止廢液返混情況的考慮, 選擇112 mL/min的流速是適宜的。
  3.4廢液K+ 濃度對流出曲線的影響
  廢液的pH為3.98, 溫度為298 K, 樹脂填充高度為14 cm, 流速為1.2 mL /min時不同K+ 濃度的流出曲線。如圖5所示。在K+ 濃度分別為9.45、12..6和18.9 g /L 時, 樹脂的穿透交換容量分別為52.65、49.5和48.6mg/mL, 隨著濃度增大, 樹脂穿透時間提前, 因此降低廢液中的K+ 濃度, 有利于提樹脂的穿透交換容量。

  3.5溫度對流出曲線的影響
  廢液的pH 為3.98, K+ 濃度為9.45 g /L, 樹脂填充高度為14 cm, 流速為112 mL/min 時不同溫度的流出曲線, 如圖6所示。

  由圖6 可知, 在溫度分別為298、308 和318 K時, 樹脂的穿透容量為52.65、49.9和45.2 mg /mL。隨著溫度的升高, 樹脂的穿透容量逐漸下降, 從而表明樹脂交換K+ 的反應是放熱過程, 根據實際情況選擇室溫是適宜的。
  3.6柱式操作工藝條件的優化
  通過單因素實驗, 廢液的pH 不調, 確定糖蜜酒精廢液的流速、溫度、K+ 濃度、樹脂填充高度為正交實驗的主因素。采用L9正交表實驗, 因素水平表如1所示, 試驗結果如表2所示, 方差分析如3所示。

由表2正交實驗可知, 穿透交換容量最高的是第1 A1B1C1D1, 此外第5 A2B2C3D1, 7 A3B1C3D1也都得到較高的穿透交換容量。

  由表3可知, 糖蜜酒精廢液的K+ 濃度和溫度對穿透交換容量影響達極顯著水平, 各因素影響順序為流速﹥溫度﹥ K+ 濃度﹥樹脂高度。正交實驗得最佳工藝條件為, 樹脂填充高度14 cm、流速1.2 mL /min、廢液K+ 濃度9.45g/L、溫度298 K, 此條件下樹脂的穿透交換容量為

  3.7不同硫酸濃度對洗脫曲線的影響
  用樹脂床6BV 的0.2、0.4、0.6 mol/LH2SO4 溶液, 在溫度298 K, 流速3 BV /h條件下洗脫樹脂上的K+ , 洗脫曲線如圖7所示。樹脂上的K+ 洗脫率(質量百分數) 分別為53.4%、78.6% 和98.6% , 隨著H2 SO4 洗脫劑濃度的增加K+ 洗脫率提高; 從圖7看出, 0.2mol/L和0.4mol/L 的曲線表明, 消耗較多的解吸劑才能完成解吸過程; 0.6mol/L 的曲線比較理想, 解吸劑用量少, 峰值高。

  3.8洗脫溫度對洗脫曲線的影響
  用樹脂床6BV 的0.6 mol /L H2 SO4 溶液在溫度分別為298、308、318 K, 流速3 BV /h 條件下洗脫樹脂上的K+ , 洗脫曲線如圖8 所示。樹脂上的K+ 洗脫率(質量百分數)分別為98.6%、99.7% 和99.9%。溫度升高, 有利于解吸樹脂上的K+ , 考慮節能和減少設備腐蝕等因素, 溫度選擇308 K 較為適宜。

   3.9洗脫液回收量對洗脫樹脂上K+的影響
    用樹脂床6BV 的0..6 mol /L H2 SO4 溶液在溫度為308 K, 流速為3 BV /h條件下洗脫, 分別收集后段K+ 濃度低的洗脫液, 然后與定量的0.6 mol /L H2 SO4洗脫劑混合, 洗脫劑的體積總和為420 mL, 即樹脂床的515BV, 數據如表4所示。混合的洗脫劑在溫度308 K, 流速3 BV /h條件下洗脫樹脂上的K+ , 洗脫率結果如表4所示, 實驗結果可知, 從后段回收30% 的洗脫液與H2 SO4 洗脫劑混合是可行的, 這樣可以降低生產成本, 為后續的結晶純化過程降低能耗提供基礎。

  結  論
  ( 1)根據單因素實驗選定影響樹脂穿透容量的因素: 柱子的填充高度、流速、K+ 濃度、溫度。由L9正交實驗得最佳工藝條件為: 柱子的填充高度14 cm、流速112 mL /m in、廢液K+ 濃度9.45g /L、溫度298 K, 此條件下樹脂ZGC108的穿透交換容量為52.98 mg /mL, 由方差分析可知, 廢液的流速和溫度對穿透交換容量影響達極顯著水平, 試驗范圍內各因素影響的主次順序為流速﹥溫度﹥濃度﹥樹脂高度。
  ( 2) 用樹脂床6BV 的0.2、0.4 、0.6 mol/LH2SO4 洗脫劑, 在溫度298 K, 流速3BV /h 的條件下洗脫樹脂上的K+ , K+ 洗脫率分別為53.4% 、78.6%和9816% 。
  ( 3)用樹脂床6BV 的0.6mo l/L H2SO4 洗脫劑。在溫度分別為298、308、318 K, 流速3 BV /h 的條件下洗脫樹脂上的K+, K+ 洗脫率分別為98.6%、99.7% 和99.8%。
  ( 4)用樹脂床5.5 BV 的0.6 mol /L H2 SO4 洗脫時從后段分別回收10% 、20% 、30% 和40% 的洗脫液, 然后分別加入0.6 mol /L H2SO4 洗脫劑配成樹脂床5.5 BV 混合洗脫劑, 用此洗脫劑在溫度308 K, 流速3BV /h的條件下洗脫樹脂上的K+ , K+ 洗脫率分別為99.7%、99.5%、99.1% 和98.5%。本文搜集整理于網絡,如有侵權之處,請聯系我們刪除。)

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